实现行星减速器的长周期运行是江苏曼奇机械有限公司面临的难题。我国大多数中小高炉不使用氮气保护隔离,所以泄漏减少,首先是煤气泄漏,高炉煤气纯度高,不言而喻。由于水蒸气的存在,泄漏还会造成润滑油乳化,使润滑失效,还会导致减速器失效,润滑油消耗量剧增。由于行星减速器轴头密闭箱内压力为0.1 ~ 0.2 MPa,轴头伸入箱内,增加了密封难度,只有拆下行星减速器后才能实施泄漏处理。这样,对密封的性能、可靠性和使用寿命都是一个严峻的挑战。此外, 密闭箱内灰尘较多,经常造成轴承进入星形减速机后抱死,齿轮磨损严重,导致无法顺利实现布料动作,造成高炉非正常停炉检修。更换星形减速机大约需要4 ~ 8个小时,这对于450座立式高炉来说,一个小时会造成75t左右的产量损失。
为了解决这个问题,我们前后采用了多种密封和行星减速器的轴头密封结构,但效果都不理想。我们提出了以下解决方案,彻底改变了问题。
(1)在各级密封中间预装润滑脂,保证最后一级密封在密封效果理想的情况下不处于干摩擦状态,更重要的是作为密封脂与密封配合密封气体。
(2) AIG523复合油封作为二次密封,其良好的密封性能和承载能力作为介质的主要密封。
(3)使用AIG323i磁力机械油封作为* * *后的一道防线。防止少量漏气,同时防止变速箱内的介质外泄。
(4) PTFE填料用于密封* * * *的外部通道。虽然对气体密封效果差,但是防尘效果好,可以把炉内的灰尘挡在密封系统之外。
(5)由于小轴端机械空间的限制,行星减速器轴端油封的安装顺序和数量略有调整:比大轴端少两套油封,磁性油封在前,复合油封在后。
我们在甘肃拥有德国、瑞士进口的磨齿机、渗碳炉、数控机床等先进设备,保证每台减速机的性能和使用寿命。