会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
企业会员第1年

安徽海铬尔智能装备有限公司  
加关注0

机床

搜索
联系方式


请先 登录注册 后查看


新闻分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
首页 > 公司新闻 > 造成数控机床加工精度异常的原因
公司新闻
造成数控机床加工精度异常的原因
2023-05-24IP属地 湖北80

  在生产中,我们经常会遇到数控机床加工精度异常的故障。这种故障隐蔽性强,难以诊断。导致此类故障的主要原因如下:

  1)机床进给单元发生变化或改变。

  2)机床各轴的零位偏移异常。

  3)异常轴向间隙

  4)电机运转不正常,即电气和控制部分失灵。

  5)另外,加工程序的编制、刀具的选择以及人为因素也可能导致加工精度异常。

  068680.jpg

  1、系统参数改变或变化。

  系统参数主要包括机床进给单元、零点偏置、反向间隙等。例如,西门子和FANUC数控系统有两个进给单元:公制和英制。选择优质机床配件,识别泰豪机械。机床修理过程中的一些处理往往影响零点偏置和间隙的变化,故障处理后应及时调整和修改;另一方面,由于机械磨损严重或连接松动,参数的测量值可能发生变化,需要对参数进行相应的修改,以满足机床加工精度的要求。

  2.由机械故障引起的异常加工精度。

  某THM6350卧式加工中心采用FANUC0i-MA数控系统。有一次,在铣削汽轮机叶片的过程中,突然发现Z轴进给异常,导致切削误差至少1mm (Z向过切)。据调查,故障是突然发生的。点动和MDI运行模式下机床各轴运行正常,参考点正常;没有任何报警提示,排除了电气控制部分硬故障的可能性。分析认为,应该从以下几个方面逐一检查。

  (1)检查机床精度异常时正在运行的加工程序段,特别是刀具长度补偿、加工坐标系(G54~G59)的校对和计算。

  (2)点动模式下,Z轴反复移动,通过视觉、触觉、听觉对其运动状态的诊断,发现Z方向运动声音异常,尤其是快速点动时,噪音更明显。由此判断,机械可能存在隐患。

  (3)检查机床的z轴精度。用手动脉冲发生器移动Z轴(手动脉冲比设置为1×100,即电机每变化一步进给0.1mm),用百分表观察Z轴的移动。对于单向运动精度保持正常后以正向运动为起点,手脉冲每变化一步,机床Z轴运动实际距离d=d1=d2=d3…=0.1mm,说明电机运行良好,定位精度良好。

  返回机床实际运动位移的变化可分为四个阶段:

  (1)机床移动距离d1d=0.1mm(斜率大于1);

  (2) D = 0.1毫米;D2d3(斜率小于1);

  ③机床机构没有实际移动,显示最标准的反向间隙;

  (4)机床运动距离等于手脉冲给定值(斜率等于1),机床恢复正常运动。

  无论如何补偿反向间隙(参数1851),其特点是:除第三阶段外,其他变化依然存在,尤其是第一阶段严重影响机床的加工精度。发现间隙补偿越大,第一段的移动距离越大。

  分析以上检查,数控技工培训认为有几种可能的原因:一是电机异常;第二,有机械故障;第三,有一定差距。选择优质的机床附件,寻找钛豪。为了进一步诊断故障,将电机和丝杠完全断开,分别检查电机和机械部分。电机运行正常;在机械零件的诊断中,发现用手驱动螺杆时,在回程运动开始时有非常明显的空感。正常情况下,你应该能感受到轴承的有序平稳运动。经拆卸检查,发现其轴承确实损坏,有一个球脱落。更换后机床恢复正常。

  3.机床电气参数未优化,电机运行异常。

  一台数控立式铣床,配有FANUC0-MJ数控系统。在加工过程中,发现X轴精度异常。发现X轴有一定间隙,启动时电机不稳定。用手触摸X轴电机时,感觉电机抖动严重,但启停时不明显,点动模式下更明显。

  据分析,失败的原因有两个。一是机械反向间隙大;二是X轴电机工作异常。利用FANUC系统的参数功能,对电机进行了调试。首先,弥补现有的差距;通过调整伺服增益参数和N脉冲抑制功能参数,消除了X轴电机的抖动,机床加工精度恢复正常。

  4.机床位置环异常或控制逻辑不正确。

  一台TH61140镗铣床加工中心,采用FANUC18i数控系统,全闭环控制方式。加工过程中发现机床Y轴精度异常,最小精度误差约为0.006mm,误差可达1.400 mm,检查时机床已按要求设定了G54工件坐标系。在MDI模式下,在G54坐标系下运行一个程序,即“g90g 54y 80 f 100;;M30”机床运行后,显示器上显示的机械坐标值为“-1046.605”,并记录该值。然后在手动模式下将机床的Y轴移动到任意其他位置,在MDI模式下再次执行上述语句。机床停止后,发现机床机械坐标的数字显示值为“-1046.992”, 这与第一次执行后的数字显示值相差0.387毫米。按照同样的方法,将Y轴移动到不同的位置,反复执行语句,数显指示值不确定。用百分表检测Y轴,发现机械位置的实际误差与数显显示的误差基本一致,因此认为故障是由于Y轴重复定位误差过大引起的。Y轴反向间隙和定位精度仔细检查了一遍,补偿了一遍,都没有效果。所以怀疑光栅尺和系统参数有问题,但是为什么会有这么大的误差,却没有相应的报警信息?进一步检查发现轴是垂直的,Y轴一松,主轴箱就掉下来了,导致超差。

  修改了机床的PLC逻辑控制程序,即松开Y轴时,先使能Y轴并加载,再松开Y轴;夹紧时,先夹紧轴,然后拆下Y轴。经过调整,机床故障得以解决。